水泥粉磨系统辊压机操作控制的几点经验
2019-1-3 8:42:06

1 出现的问题


从2007年5月投产以来 ,我公司水泥预粉磨系统辊压机故障频繁 ,两侧工作压力低且不稳定,分料阀开度的调节不合理 ,出辊压机的物料粒度大 ,系统台时产量低 ,粉磨电耗高 ,系统经济效益差 。

2 原因分析及处理措施


2.1 两侧压力不稳的原因及调节
物料通过辊压机上部入料溜子进入辊压机的动定辊之间 ,由动辊侧的挡料调节板来调节进入两辊间的物料量 ,如图1 。经过观察 ,动辊侧挡料调节板伸向固定辊 ,造成下料点偏向于固定辊 ,致使固定辊侧上部物料多 ,而活动辊侧上部几乎没有物料 ,物料在两辊之间分布不均匀 ,造成辊压机的两侧压力不稳定 ,结果是通过辊压机的物料没有被充分碾压 ,出料粒度大 。

2010年8月对辊压机活动辊侧的挡料调节板进行调整 ,将其由原来的偏向固定辊的下料位置往动辊辊面外侧移动 ,并将动辊侧挡料调节板的角度由原来的45°调整至60° ,如图2 。将辊压机的初始辊缝调整至10 mm ,使物料能够正常下至两辊中间 ,并均匀地分布 ,两辊压力波动的情况得到控制 。

2.2 工作压力低的原因及调节

对辊压机及液压系统进行认真地观察和研究表明 ,该系统两侧初始压力为6.0 MPa ,压力加载到5.5~6.5 MPa时设备备妥 ,允许开机 。操作人员一般加压到6.0 MPa再不加压 。此时由于受到初始辊缝的限制 ,液压缸内的液压油的体积是一定的,液压缸内的油压加载到6.0 MPa时油量偏少 ,即使辊缝增大 ,液压缸被压缩 ,油压也达不到工作压力8.2 MPa 。
由于初始辊缝决定液压缸的体积 ,初始辊缝确定为10 mm时 ,液压缸体积不变 ,工作辊缝一般为26 mm~28 mm ,变化不大 。因此我们认为初始压力的大小对工作压力影响很大 ,我们将初始压力调整为6.5 MPa ,同时因稳定了入口的物料量 ,两侧工作压力从7.4~7.8 MPa提升到8.2~8.6 MPa ,出料粒度明显降低 。


2.3 分料阀的调节
经过辊压机动 、定辊碾压的物料形成料饼 ,在两辊间的下部出来,由于两辊间进料充分 ,物料被碾压的效果好 ,边部的物料碾压效果不及中部物料 ,分料阀的作用是将碾压效果好与不好的物料进行分离(图3) 。由于一直认为分料阀开度越小越好 ,故一度将分料阀开度调整到20% ,结果成品中一直含有10 mm左右的粗物料 。打开辊压机侧门观察 ,发现边料溜子物料多且下不及 ,物料堆积到分料阀转轴附近 ,从分料阀的转轴下部串入成品溜子 。
在摸索中调整分料阀的开度 ,我们发现调整到23%时 ,边料溜子再没有物料堆积现象 ,物料顺利进入回料皮带 。


以上措施使出辊压机的熟料平均粒径由改造前的3.81 mm降低到1.54 mm ;破碎比由改造前的4.09提高到10.10 ,碾压后的物料外观呈粉状 ,入磨料层内的颗粒大多用手可以捏碎 ;球磨机的台时产量提高了13.1%,系统粉磨电耗降低了16.6% 。


 

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