1 出现的问题
从2007年5月投产以来
,我公司水泥预粉磨系统辊压机故障频繁
,两侧工作压力低且不稳定,分料阀开度的调节不合理
,出辊压机的物料粒度大
,系统台时产量低
,粉磨电耗高
,系统经济效益差
。
2 原因分析及处理措施
2.1 两侧压力不稳的原因及调节
物料通过辊压机上部入料溜子进入辊压机的动定辊之间
,由动辊侧的挡料调节板来调节进入两辊间的物料量
,如图1
。经过观察
,动辊侧挡料调节板伸向固定辊
,造成下料点偏向于固定辊
,致使固定辊侧上部物料多
,而活动辊侧上部几乎没有物料
,物料在两辊之间分布不均匀
,造成辊压机的两侧压力不稳定
,结果是通过辊压机的物料没有被充分碾压
,出料粒度大
。
2010年8月对辊压机活动辊侧的挡料调节板进行调整
,将其由原来的偏向固定辊的下料位置往动辊辊面外侧移动
,并将动辊侧挡料调节板的角度由原来的45°调整至60°
,如图2
。将辊压机的初始辊缝调整至10 mm
,使物料能够正常下至两辊中间
,并均匀地分布
,两辊压力波动的情况得到控制
。
2.2 工作压力低的原因及调节
对辊压机及液压系统进行认真地观察和研究表明
,该系统两侧初始压力为6.0 MPa
,压力加载到5.5~6.5 MPa时设备备妥
,允许开机
。操作人员一般加压到6.0 MPa再不加压
。此时由于受到初始辊缝的限制
,液压缸内的液压油的体积是一定的,液压缸内的油压加载到6.0 MPa时油量偏少
,即使辊缝增大
,液压缸被压缩
,油压也达不到工作压力8.2 MPa
。
由于初始辊缝决定液压缸的体积
,初始辊缝确定为10 mm时
,液压缸体积不变
,工作辊缝一般为26 mm~28 mm
,变化不大
。因此我们认为初始压力的大小对工作压力影响很大
,我们将初始压力调整为6.5 MPa
,同时因稳定了入口的物料量
,两侧工作压力从7.4~7.8 MPa提升到8.2~8.6 MPa
,出料粒度明显降低
。
2.3 分料阀的调节
经过辊压机动
、定辊碾压的物料形成料饼
,在两辊间的下部出来,由于两辊间进料充分
,物料被碾压的效果好
,边部的物料碾压效果不及中部物料
,分料阀的作用是将碾压效果好与不好的物料进行分离(图3)
。由于一直认为分料阀开度越小越好
,故一度将分料阀开度调整到20%
,结果成品中一直含有10 mm左右的粗物料
。打开辊压机侧门观察
,发现边料溜子物料多且下不及
,物料堆积到分料阀转轴附近
,从分料阀的转轴下部串入成品溜子
。
在摸索中调整分料阀的开度
,我们发现调整到23%时
,边料溜子再没有物料堆积现象
,物料顺利进入回料皮带
。
以上措施使出辊压机的熟料平均粒径由改造前的3.81 mm降低到1.54 mm
;破碎比由改造前的4.09提高到10.10
,碾压后的物料外观呈粉状
,入磨料层内的颗粒大多用手可以捏碎
;球磨机的台时产量提高了13.1%,系统粉磨电耗降低了16.6%
。